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Z3050x16/1液壓搖臂鉆床
Z3050x16/1液壓搖臂鉆床

Z3050x16/1液壓搖臂鉆床

日期:2021-01-02 來(lái)源:www.studiocuisineblog.com 點(diǎn)擊:2371次
  • 生產(chǎn)廠(chǎng)家:沈陽(yáng)中捷數控搖臂鉆床廠(chǎng)
  • 鉆孔直徑:50mm
  • 主軸行程:315mm
  • 主電機功率:4kw
  • 機床重量:3500kg
  • 外形尺寸: 2500×1070×2840mm
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產(chǎn)品描述
Z3050x16/1液壓搖臂鉆床適用于在中、大型零件的鉆孔、擴孔、鉸孔、平面及攻螺紋等工作,在具有工藝裝備的條件下可以進(jìn)行鏜孔。

Z3050×16/1液壓搖臂鉆床技術(shù)參數

規格名稱(chēng)

單位

Z3050×16/1搖臂鉆床

鉆孔直徑

mm

50

主軸中心線(xiàn)至立柱母線(xiàn)距離

mm

350-1600

主軸端面至底座工作面距離

mm

320-1220

主軸行程

mm

315

主軸錐孔(莫氏)

mores.no

5#

主軸轉速范圍

r/min

25-2000

主軸轉速級數

step

16

主軸進(jìn)給量范圍

mm/r

0.04-3.20

主軸進(jìn)給量級數

step

16

工作臺尺寸

mm

630×500

主軸箱水平移動(dòng)距離

mm

1250

主電機功率

kw

4

機床重量

kg

3500

外形尺寸

mm

2500×1070×2840

?
Z3050x16/1液壓搖臂鉆床主要功能與特點(diǎn):
1、采用液壓預選變速機構,可節省輔助時(shí)間。
2、主軸正反轉,停車(chē)(制動(dòng)),變速、空檔等動(dòng)作,用一個(gè)手柄控制,操縱輕便。
3、主軸箱、搖臂、內外柱采用液壓驅動(dòng)的菱形塊夾緊機構,夾緊可靠。
4、搖臂導軌,外柱圓表面,主軸、主軸套筒及內外柱回轉滾道等處均進(jìn)行了淬火處理,可長(cháng)期保持機床精度的穩定性,延長(cháng)了使用壽命。
5、有完善的安全保護裝置和外柱防護。
6、在結構設計方面和在制造過(guò)程中,還采取了一系列有效措施,使得機床的精度持久性和整機的使用壽命均為大延長(cháng)。
7、機床轉速及進(jìn)給均有廣泛的變速范圍??蛇M(jìn)行機動(dòng)、手動(dòng)和微動(dòng)操縱??梢噪S時(shí)輕便地接觸或切斷進(jìn)給。
8、進(jìn)給保險機構安全可靠、各部夾緊方便、可靠。主軸線(xiàn)在松開(kāi)夾緊時(shí)位移誤差小。變速操縱機構集中在主軸箱上,便于操縱和變速。主軸轉速和進(jìn)給量的液壓預選迅速、準確、靈敏。
9、主關(guān)大件采用系列成套專(zhuān)用設備和進(jìn)口設備加工,精度好,效率好。以保證可靠性與質(zhì)量穩定。
10、主軸組零件采用特殊質(zhì)鋼材,主要齒輪采用滲碳齒輪。
11、最后質(zhì)檢人員會(huì )經(jīng)過(guò)嚴格的試車(chē)檢驗,檢驗達標后才會(huì )走向市場(chǎng)。
Z3050x16/1液壓搖臂鉆床主軸變速箱摩擦離合器失效的故障原因及排除方法:
(1)摩擦片磨損后厚度減薄,片間接觸不良,軸向壓緊環(huán)推緊后仍無(wú)法傳遞扭轉力矩??刹捎媚Σ疗瑖娚盎蚋鼡Q厚度稍厚的摩擦片的方法排除。

(2)操縱撥叉腳磨損間隙增大,使軸向壓緊環(huán)的移動(dòng)距離減少,失去對摩擦片的壓緊作用。應更換撥叉,或在舊的撥叉腳兩平面處銅焊后修平。

(3)由于潤滑不良、斷油,造成摩擦片咬合燒傷。應檢查潤滑油路,保持油路暢通,更換燒損的摩擦片,或將燒傷的摩擦片經(jīng)噴砂修復后繼續使用。

(4)摩擦片裝配順序不對,造成空轉時(shí)摩擦片不能脫開(kāi)而引起發(fā)熱。由于摩擦片內槽不一,因此裝配時(shí)要檢查空轉時(shí)摩擦片能否相互脫開(kāi)。

(5)撥叉錐銷(xiāo)脫開(kāi)。應重新鉸孔裝緊。?

Z3050x16/1液壓搖臂鉆床主軸箱在搖臂上移動(dòng)時(shí)輕重不勻的故障原因及排除方法如下:

(1)搖臂導軌面的直線(xiàn)度誤差太大。應修刮平導軌,直線(xiàn)度誤差在(1000∶0.02)mm以?xún)取?/p>

(2)搖臂上導軌面的彈簧鋼條承壓變形??筛鼡Q新的彈簧鋼條; 或在大修時(shí)在上導軌面改用鑲淬硬鋼導軌面板,可分三段拼接而成, 并保證接縫處平直光滑。

(3)主軸箱承壓導軌滾動(dòng)軸承損壞。應更換新軸承。

(4)左右偏心調節滾輪不處于同一水平面上,使主軸箱單面受力或主軸箱整體重心向后偏移,造成主軸箱下燕尾導軌面配合過(guò)緊。應調整滾輪,用塞尺檢查左右間隙在 0.04mm內并保持一致,或將平衡配重支架縮短,使配重的重心向搖臂移近,改變主軸箱重心位置。

(5)主軸箱背面的平面墊鐵磨損,造成滑動(dòng)面配合間隙過(guò)大,使主軸箱上端前傾。應松開(kāi)緊固螺釘,調節偏心軸,保持主軸箱水平位置,擰緊緊固螺釘,防止偏心軸轉動(dòng)。 (6)主軸箱齒輪與導軌齒條之間有毛刺及碰傷現象。應清除臟物,修整毛刺或碰傷處。

Z3050x16/1液壓搖臂鉆床搖臂升降時(shí)有沖擊現象或嘯叫聲的故障原因及排除方法如下:

(1)搖臂孔和立柱有研傷、變形等缺陷,表面粗糙度太大。應修復搖臂孔,研傷嚴重的可用錫鉍合金補焊或鏜孔鑲套修復,并拋光外立柱表面。

(2)搖臂孔與立柱外圓表面配合過(guò)緊。搖臂上升時(shí),由于滑動(dòng)面摩擦阻力過(guò)大,引起升降絲杠頂端軸承向上位移;下降時(shí)整個(gè)搖臂由于自重下沉,恢復到原有間隙而造成搖臂下降時(shí)的突然沖擊現象。相反,如果搖臂孔與立柱外圓配合過(guò)松,也同樣會(huì )引起升降時(shí)的振動(dòng)。先將搖臂鎖緊,重新調整夾緊螺釘并用塞尺檢查,搖壁松開(kāi)后測量間隙保持0.08~0.10mm再將螺釘擰緊。

(3)升降絲杠與螺母配合間隙過(guò)大,并有嘯叫聲。應修復或更換升降螺母。

(4)升降絲杠上部的鋼球過(guò)載保護離合器的彈簧疲勞和損壞。應更換離合器彈簧,調整螺母保證彈簧壓力適當,防止鋼球打滑。

(5)絲杠副、立柱缺少潤滑油或絲杠螺母型面接觸不良。每次升降前必須擦凈絲杠及立柱,加潤滑油,并要求絲杠副型面接觸面積不少于 70%。

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